技术部门的工程师们日夜奋战,重新设计了模具的加工方案,确保尺寸精度和表面光洁度能够达到客户的要求;
生产部门的工人们也放弃了休息时间,全身心地投入到返工工作中,他们小心翼翼地拆卸着有问题的模具,然后按照新的加工方案进行重新加工和组装。
在返工的过程中,困难重重,由于模具的结构复杂,拆卸和重新组装都需要非常高的技术水平。
而且,为了赶进度,工人们不得不长时间连续工作,身体和精神都承受着巨大的压力。
但是,大家都没有抱怨,因为他们知道,这次的返工不仅仅是为了完成任务,更是为了挽救公司的声誉。
质量控制部门的工作人员也丝毫不敢松懈,他们对每一个加工环节都进行了严格的检查,确保每一个尺寸都准确无误,每一个表面都光滑平整。
他们深知,质量是公司的生命线,任何一个小的疏忽都可能导致整个返工工作的失败。
经过连续几天几夜的奋战,终于,第一批返工后的产品顺利完成。
技术部门和质量控制部门对这批产品进行了全面的检测,结果显示,所有的指标都符合客户的要求。
谢金平日夜在车间看着,他自己就是专家,他跟张师傅他们一起试验机台,一起在电脑里计算尺寸,直到严丝合缝。
看到华利汽车质检欧主任竖大拇指称赞“完美”,谢金平心中的一块大石头终于落了地。
他亲自带领团队将这批产品送到华利汽车,并诚恳地向他们道歉。
华利汽车对金平模具公司的反应速度和解决问题的态度表示赞赏,同时也对返工后的产品质量表示满意。
华利老板陈总表示,愿意继续与金平模具公司保持合作,并希望在未来的合作中,金平模具公司能够更加注重产品质量,避免类似的问题再次发生。
这场危机终于过去了,但对于金平模具公司来说,这是一次深刻的教训。
谢金平决定以此为契机,对公司的质量管理体系进行全面的升级和完善。
他组织了一系列的培训和学习活动,提高员工的质量意识和技术水平。
同时,他也加大了对设备的维护和更新投入,确保设备始终处于良好的运行状态。